浅谈高瓦斯大倾角综采工作面瓦斯治理
永贵能源贵州龙华煤业通防部 王胜奎
摘要: 根据龙华煤矿瓦斯地质实际情况,矿井首次采用综合机械化回采工艺时,结合矿山实际情况,针对1101大倾角工作面制定出切实可行的瓦斯综合治理方案,实施多措并举,对瓦斯进行超前治理,实现抽采达标,严格现场管理各项规章制度的落实,防止瓦斯事故发生。
关键词:瓦斯地质 系统原理 瓦斯治理 安全生产
一、矿井概况
龙华煤矿隶属于河南煤化集团公司永贵能源,设计年生产能力
为30万吨/年,该矿位于贵州省黔西县南部。井田范围呈东西长约3.0km,南北宽约1.4764km的不规则五边形,面积4.4292km2,开采深度由+1425~+950m。矿区位于腰带岩向斜南东翼,总体呈现一单斜构造,区内地层倾向大致为324°~331°,倾角18°。矿区范围及附近未见较大断层和褶曲存在,井下巷道中偶见一些落差<5m的小断层,构造复杂程度中等。含煤岩系为龙潭煤系,为海陆交互相沉积,煤系厚64.5—116.3米,一般厚105.0米,煤层总厚18米,含煤系数18.6%,龙潭煤系含煤层数10余层,其中稳定可采5层,局部可采2层,该矿现主采煤层为M1、M4、M5三煤层。其中M1煤平均层厚2.90m;M4、M5煤层平均层厚1.76m。 煤质以无烟煤为主,少量贫煤,属于低灰---中灰,中至高发热量,高硫煤。矿井为高瓦斯矿井,开采煤层均为不自燃发火、无煤尘爆炸危险性。矿井通风系统采用中央并列式通风,两进一回(主副井进风,风井回风),主扇型号为FBCDZNO20/54,功率2×110KW,排风量2520--5580m3/min,风井静压900pa,等级孔为2.8 m2,矿井需风量可随安全生产需要进行变频调节。
二、1101大倾角综采工作面煤层瓦斯特征:
1101工作面为走向倾斜长壁后退式,在一采区首次实行综合机械化回采的工作面,走向890m,采长135m,工作面最大倾角35度,平均倾角27度,煤层均厚2.8m,回采区段煤层原始瓦斯压力0.72Mpa,瓦斯原始含量为18.72m3/t,煤层瓦斯流量衰减系数为0.161/d-1,透气性系数0.0087 m2/(MPa2.d),属于难以抽放瓦斯煤层。其回采块段煤层瓦斯特征为:回采的MI煤层瓦斯明显高于M4、M5煤瓦斯;切眼向外657m腰带岩向斜轴部地段瓦斯含量高于其他块段;临近层瓦斯受顶板垮落影响随漏风涌入到上隅角;回采范围内封闭型小型构造多,构造附近煤层瓦斯含量增大。
三、瓦斯综合治理方案
在拟订方案过程中,根据1101综采工作面煤层瓦斯地质条件和瓦斯涌出特点,我们针对性地采取了以下综合措施治理瓦斯。
(1) 实施立体密集交叉钻孔综合抽放本煤层、采空区瓦斯(具
体设计见图1)。
1)工作面回采前在切眼内布置走向平行钻孔,孔间距1米,孔深不小于80米,切眼内共计布置105个抽放孔,钻孔总进尺8440m,回采前预抽90天。
2)工作面下顺槽实施双层扇形抽放技术,解决低渗煤层瓦斯抽采问题,以提高抽采率。在下顺槽施工钻场20个,钻场间距45m,每个钻场内布置抽放孔20个,各相邻钻孔之间形成立体交叉格状抽放网。钻场之间补充上行本煤层抽采孔,防止出现抽采空白带。
3)工作面上顺槽在煤层下部沿倾向,施工零度夹角的顺层孔800个,孔间距1米,孔深80米;使该工作面切眼向外80米回采前与切眼钻孔首先形成密集交叉方格型抽采网;切眼80米开外煤层上部应用ZDY2300钻机施工孔径为94mm大直径钻孔600个,夹角为45度顺层交叉孔600个,使上顺煤层上下部相邻两钻孔之间形成重迭卸压带,增加煤体透气性,提高瓦斯抽放率。
4)回采前一个月,在工作面上顺施工高位抽放孔抽采采空区上部游离瓦斯。孔深46~51m,终孔位置到采空区上方,每组钻孔5个,每组间距45m,在上顺槽共计施工21组采空区抽采高位钻孔。
5)上隅角实施定点插管抽采。其方法为:开启地面低负压瓦斯抽放泵,在回采工作面回风巷敷设一趟6寸PVC抽放管到距离上隅角20米处(以后随回采推进而回收),管路尽头接设2寸弹簧软管10—15米,弹簧软管另一端接设6寸PVC抽放管一节,在6寸管路外套一节8寸PVC抽放管,连接处使用棉纱封堵严实后,该8寸抽放管插入工作面上隅角内1—3米,以后随回采推进,人工向外抽拉8寸管路。方法针对性强,不需要埋设管路,节约瓦斯治理成本。具体见附图2
6)利用上顺所施工的顺层抽放孔在回采工作面接近前5米,实施煤层深孔静压注水,通过煤体注水后,继续抽放的瓦斯抽放单孔因注水后煤体透气性增强,促进瓦斯抽出浓度提高,同时促进综采工作面割煤、移架工序时,工作面浮尘大幅度下降。
1101工作面综合瓦斯抽放示意图1