补连塔矿22304工作面刮板机断刮板及电机不加载事故
补连塔矿22304工作面刮板机断刮板及电机不加载事故
一、事故时间:2012年3月10日中班
二、事故地点:22304工作面
三、事故经过:
3月10日中班20:30分,采煤机在机头割三角煤时,机头岗位工听见刮板机机头处有异响,迅速闭锁刮板机,发现9#支架处刮板跳槽,跟班队长决定拉空溜槽内煤,进一步检查发生异响的原因。检查过程中发现有两块刮板卡断及一块刮板变形,跟班队长通知矿调度,矿方随即上报设备管理中心。由于马达返底链检查及更换刮板速度较慢,05:15分损坏刮板更换完毕,开机试转正常,更换刮板用时8小时45分。开机生产至6:30分,再次出现机头平行减速器预充压超时,电机不加载故障,经调整预充压时间后恢复正常,影响生产40分钟。累计影响生产9小时25分钟。
四、原因分析:
22304工作面于2011年3月12日投产,使用三机为(DBT3X1600KW),累计过煤量940万吨。
1、DBT刮板近期出现非正常磨损,DBT公司已经将损坏刮板运往德国进一步检测,刮板磨损严重是造成此次刮板跳槽、断裂的主要原因。
2、综采一队工程质量控制较差,工作面底板起伏较大,是造成刮板跳槽、刮板卡断的直接原因。
3、断裂刮板返入底链,马达返链速度较慢,是导致此次事故处理时间长的主要原因。
4、机头平行减速器预充压超时,电机不加载,是造成故障延时的主要原因。
五、预防措施:
1、要求DBT公司尽快将刮板非正常磨损的原因进行详细分析,并拿出解决方案。
2、要求补连塔矿严格按照制定的防止刮板跳链的预防措施执行,每日检修、更换磨损严重的刮板,防止再次出现跳链。
3、要求补连塔矿综采一队自11#架至机尾方向在溜槽沿加焊耐磨铁。
4、要求补连塔矿加强工作面工程质量管控,做到“三平两直”,如遇工作面底板起伏较大,必须及时调整,必要时留设底煤。
5、要求矿方加强设备的日常检查和维护,保证设备的正常运转。