新增锤机平台提高矿石直接入洗比例
存在问题:矿石直接进入粗碎料仓比例低,矿车直接倒入粗碎料仓矿石仅占30%左右。
主要原因分析:在矿山发矿时,有矿车、锤机两类设备同时作业:矿车负责拉矿,并将矿石倒入粗碎料仓或料场;锤机负责破碎粗碎料仓篦子上的大块矿石;作业平台只能满足一台设备作业,矿车、锤机需交替作业,倒一车矿石需15分钟,因等待时间过长,大部分矿车都将矿石直接倒入料场。在不拉矿时间,由铲车给矿,此时铲车与锤机交替作业,同样作业效率低。
解决对策:在料仓西侧新增一个锤机平台,将锤机移动作业变为固定作业,实现锤机与矿车、锤机与铲车之间由交替间断作业优化为平行连续作业,提高了锤机、矿车、铲车作业效率,使矿车倒矿石进入粗碎料仓的时间大幅缩短,提高矿石直接入洗比例。
实施方案:在粗碎料仓西侧,挖掘机工作一个月,利用石料筑起了一个长20米宽6米深15米锤机工作台,工作台5月份投入使用,实现了锤机与矿车、锤机与铲车平行连续作业的目的。
实施效果:
一是技改后矿石直接卸到矿石料仓数由改造前35车提高到80车,按每天碎矿95车,4400吨测算,直接进入粗碎料仓比例由之前的35车、36.8%,提高到84.2%;
二是铲车、锤机维护保养费用大幅摊薄,由32.60万元/年降至18.20万元/年,节约成本14.40万元;
三是柴油用量大幅降低,柴油吨原矿单耗由改造前的0.1539升/吨矿降至0.0847升/吨,同比下降44.94%,按7.4元/升测算,节约柴油约58.03万元/年。该项目节约成本72.43万元/年。
完成单位:大源选矿 成果类别:小改造 获奖等级:三等奖