铁峰煤业公司“自制自修”全员深度挖潜增效
铁峰煤业公司“自制自修”全员深度挖潜增效
铁峰煤业公司通过开展“我为企业发展建言献计”活动,不断加大技术创新和修旧利废力度,采用自产的替市场采购的,能自修的坚决不外委的做法,亮点频现,极大地降低了生产成本,为公司节约了大量的资金,助力企业高质量发展。
该公司依托“松秀创新工作室”、加工厂等创新平台,积极发挥技术优势,做到了能自制的不外购,取得了良好的经济效益。他们针对井下的支护材料用量大,市场价格高、回货周期长等问题,组织生产骨干、技术大拿进行技术攻关,相继攻克了金属网、锚杆、钢带、托盘、U29钢梁等多个产品的技术难题,产品合格率达100%,基本满足了公司井下支护材料的需求,最大限度降低了生产成本。
“我们自己生产的这些支护材料质量非常好,生产成本是采购价的三分之二,甚至更低,就拿U29钢梁来说,一架的市场价是3000元,我们自己生产的成本是2442.58元;锚杆的市场价是43元,我们自己生产的成本是37.12元……同时,我们实行的是订单式加工,井下需要什么,我们就加工什么;产品交付及时,物资积压问题基本不存在”,加工厂谢厂长如数家珍地介绍着。
在修旧利废方面,该公司组织技术能手、大拿,积极开展自修,基本实现了电缆、托辊、轴承、压液压胶管接头、气动风镐、 液压马达、锚索机等多种物资、设备、配件维修不出矿的目标。比如,井下刮煤棒经过长期使用,磨短磨薄,在拆卸过程中造成大多数异型栓丝口不能拧上螺母,不能正常使用。过去都是直接换新的或者拉倒外委公司维修,现在通过修理丝口后异型栓,焊接钢板等寄到工序后,就可以再次重复使用。
“我们算了一笔帐,一根新的刮煤棒3000多元,修复的材料都是来自井下回收的废旧物资,成本基本为零,修好一根就是相当为公司节约出了一根刮煤棒。”,正在进行维修作业的文师傅指着已经修复出的500余根刮煤棒自豪地说。他们还根据员工贡献的金点子、好建议,利用回收的废旧物资,自行设计加工了托辊拆卸机、自动电缆和皮带绕线机等维修辅助设备,提高了修理能力,提高了机电设备的完好率、开机率,大大减少了设备维修的外委费用。
通讯员:张志强
电话:15634928156
单位:铁峰煤业公司