化腐朽为神奇 ——钱营孜矿机厂自主维修EBZ200掘进机 节约费用96万余元
走进机厂机修车间,一部修旧如新的掘进机“光鲜亮丽”的展现在眼前。
据了解,这部EBZ200掘进机过去由钱营孜矿掘进二区使用,为矿掘进进尺破纪录付出了汗马功劳。但这部掘进机在井下使用强度高、工作周期长,面临整机磨损严重、液压系统瘫痪、多个零部件锈死等多种问题。若送到原厂家返修运输过程繁琐,而且维修费用高达120万元。
“企业现在这么困难,返厂修,价格太高,我们机厂自己修!”钱营孜矿机厂厂长任伟毫不迟疑的接下了这项艰巨的任务。
机修组接下了这块难啃的硬骨头。机修组由9人组成,人员普遍年轻,对掘进机整机大修经验并不丰富。此次大修工作对他们来说是一次实战性的考验。
“煤矿设备均由机械部分、液压管路和电控组成,掌握了这三部分的原理,维修掘进机没有我们想象得那么难!”机厂大学生队官、工程师许志广全程参与了掘进机的维修。
为了确保工作任务顺利完成,机厂坚持“安全、精细、高效 ”的理念,制定了详细的大修计划,对时间节点、责任分工、分解鉴定、配件计划、组装调试等进行了详细安排。充分利用现有技术优势,抽调精兵强将参与大修工作,让青年员工在检修过程中,学习到更多的实践经验,从接触、摸索、学习、领悟到最后的掌握,不仅能为当今机械化、智能化程度越来越高的煤矿机械提供更优质的服务,也为矿机电方面人才培养储备奠定了坚实的基础。
在大修过程中,机修组对照“EBZ200掘进机零部件装配图册”进行了整机全面拆解、部件拆解和检测,对损坏严重的零部件进行了更换,对磨损变形的结构件进行了焊接、修补和加工。各减速器和传动装置更换轴承、密封;所有泵、马达和阀全面检测及修复;液压胶管、接头、缝合螺栓全部更换;对于部分销轴和衬套视状况进行更换,真正做到质量第一、精细维修。值得一提的是,针对多处销轴卡死、螺丝锈蚀的现状,机修组自行设计专用工具,有效解决了拆卸难的问题,不但提升了工作效率,也更大程度的调动了员工的积极性,让大家都能为此次维修工作建言献策。技术人员认真查阅图纸资料,克服了一项又一项技术难关。管理人员严把质量关,对关键工序严格检验,指导拆解及组装、做好调试工作、完善设备档案,保障各项工作安全稳步有序推进。大家互相探讨,齐心协力,2个月的时间圆满完成了维修任务,据统计,总维修费用与返厂维修费用相比,节约了96万余元。
掘进机自主维修,周期短,成本低,极大的提高了员工的信心,增强了机厂员工的实战能力,为机厂今后更好的开展综机设备维修工作开了一个好头。这是一支特别能战斗的团队。
(吴琼 张静)