任楼矿提质增效 打造经济效益“聚宝盆”
皖北煤电集团九届一次职代会上,集团公司党委书记、董事长龚乃勤指出:全公司煤炭灰分平均降低1个百分点,相当于增加25万吨商品煤、创造1.5亿元收益。任楼煤矿认真贯彻落实职代会精神,围绕集团公司“降灰就是增产”理念,积极行动,紧抓煤质管理,将煤质管理工作落到实处。一、二月份,该矿已累计销售商品煤25.87万吨,其中精煤14.92万吨,二月份在过断层的情况下,商品煤订单完成率102.2%,精煤订单完成率122.8%,实现经济效益最大化。
凝聚思想共识,定好提质增效“主基调”。
思想是认识的基础,思想的坚定决定了行动的魄力。矿党委充分发挥党建引领作用,大力开展形势任务教育,深入贯彻集团公司“提质增效”理念,进一步统一思想,凝聚共识。每月组织开展煤质管理分析会,深入剖析提质增产和精煤创效的关键点,利用经营管理会、班前会等形式,讲清煤质提升必要性,坚定提质创效的发展信心。矿持续加强煤质监督考核,落实《煤质管理办法》,把“提质增效”思想和干劲凝聚到目标任务上来。每月初对采煤工作面下达煤质灰分指标,实行超灰扣产,降灰奖产的管理制度;月末对日常煤质管理、月度煤质指标完成等进行综合考核,将考核结果与工资挂钩,做到人人有责任。同时对违反煤质管理规定的单位和个人严格按制度处罚,及时在挂网通报,将煤质检查情况挂网公布,今年一、二月份,进行煤质检查67次,处罚17人次,进一步强化了职工的质量意识。
创新洗选工艺,打通精煤增量提效的“主渠道”。
该矿为实现精煤最大化,不断引进新设备,为提高洗煤效率增添技术支撑。
引进中煤再选系统。该矿过去采用跳汰机做为主洗设备,洗煤工艺较为落后,洗选效率低,从而导致跳汰中煤带精煤情况严重。在分选粒度较细的原煤时,由于跳汰机中煤段筛板筛孔尺寸较大,开孔率较高,中煤量难以控制在稳定水平,中煤产率远大于中煤含量。通过增设中煤再选系统对跳汰中煤进行分选,有效回收了其中的精煤产品,既增加了企业效益,又避免了炼焦煤资源的浪费。
增设TDS智能选矸系统。传统原煤准备车间采用筛分+人工手选的生产方式,存在人工手选劳动强度大、块精煤回收率低,预排矸环节排出的矸石量少、入洗原煤灰分高等弊端。TDS智能选矸系统提高了块精煤回收率,增加了预排矸环节矸石排出量,减少了后续入洗系统加工费。通过不断完善、改进TDS矸选系统,弥补工艺漏洞,精煤效益得到不断提高。
“新增设的中煤再洗和TDS智能选矸系统,改变了以往精煤损失的局面,让精煤产率提高了10个百分点,2020年下半年创效3840万元。”该矿经营矿长胡双喜介绍到。
打通“管理链条”,唱响提质增效 “主旋律”。
紧盯生产源头,抓好原煤灰分。该矿加强管理举措,严格落实煤质管理制度,打通全过程“管理链条”,紧盯生产源头,严控原煤灰分。采煤工作面通过加强顶板管理、精准过断层等措施提高煤质。在72510N工作面过断层时,面对夹矸较厚、顶板压力大的情况,采取降低采高、顶板超前管理的措施提高煤质;72511工作面伪顶较厚、掉顶较多,采取了加强顶板管理、合理控制采高少割顶底板矸石的方式提高煤质。掘进工作面全部采取煤、矸分装分运的措施,严格煤质管理,把控掘进煤质量。井下修护等施工点的杂物、矸石、脏杂煤等必须单独装车升井,严禁水、垃圾、矸石等在运输过程中进入运煤系统,最大限度减少原煤含矸量。
加强多方位保障,推进提质增效。该矿成立以矿长为组长,总工程师、经营矿长为副组长的煤质领导小组,层层抓管理,层层抓监督。设立煤质运销科为主、技术科、地测科、安监处、调度所、经营管理部为的联责单位,细化煤质责任,对煤炭的配采及运输环节实行动态跟踪管理,严把煤质采运关。通过每5日采一次生产检查煤样,作为采区奖扣产的依据,月初对采煤工作面下达煤质灰分指标,实行超灰扣产,降灰奖产的管理制度,月末对日常煤质管理、月度煤质指标完成等进行综合考核,形成“日检查、周抽查、月考核”管理闭环。矿党委积极探索,勇于创新,以“精煤效益最大化”为目标,大力开展“洗煤状元”活动,让干部动起来,让职工融进来,让保障跟上来,让效果好起来,使煤质管理工作抓在常、干在常,精煤产出率一路飙升,实现提质创效新突破。