斜巷绞车智能化控制技术及系统的研究与应用
(一)基本情况介绍
该系统通过旋转编码器、霍尔传感器、电容式接近开关、磁性接近开关等识别钩头位置、安全设施运行状态,并对其进行控制。信号工完成挂车后,发出绞车运行信号,通过PLC程序编程,绞车电控系统接自动辨别信号指令运行方向,正常开始运行,无需司机操作,绞车自动化系统自动完成一个提升循环。实现绞车运行与推车机、阻车器、防跑车装置联锁自动运行。实现斜巷防跑车装置的联动控制相互闭锁,避免误动作,起到防跑车作用。
(二)主要特点及创新性
绞车接收到动车信号后自动运行,安装在深度指示器上的编码器采集到运行信号,将信号传输至斜巷自动化PLC控制器,根据运行距离控制推车机、阻车器和防跑车装置运行,实现了绞车自动化系统和自动操车系统的多系统联动。提升机、操车系统和防跑车系统的联动:使用安装在深指上的编码器取绞车行程,确定钩头的位置,编码器数据传至控制箱plc,控制箱驱动电磁阀动作,从而驱动推车机、阻车器和挡车栏动作,实现绞车运行与推车机、阻车器、防跑车装置联锁自动运行。闭锁控制:实现斜巷防跑车装置的联动控制相互闭锁,根据提升运输距离判断各防跑车装置运行情况,避免操作失误,起到防跑车作用。实现气动阻车器、气动挡车柱、气动托绳轮与液压推车机的控制联动,从而提高安全运行效率。张力传感器将采集到的力信号传到信号采集发射箱,接收箱通过无线传输的方式接收到该信号,并将该信号转换为RS485信号传输到数据采集箱通过可编程控制器进行处理,然后将可视化数据传到工控机上,将该信号接入到防跑车系统中,达到系统联动效果。
(三)使用效果
智能化控制技术及系统实施后,需要自动化操作工1人,每人月平均工资8000元,费用为9.6万元/年,较改造前节约19.2万元。实现绞车运行与推车机、阻车器、防跑车装置联锁自动运行。实现斜巷防跑车装置的联动控制相互闭锁,从而提高安全运行效益。
(四)使用单位及联系方式
枣矿集团新安煤业有限公司18963281605