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煤矿快开压滤机压榨工艺改造

  一 项目背景

  为降低煤泥产品含水率,必须对压滤机产生的煤饼进行压榨,并进行有效的返吹,降低煤泥水进入滤饼的各种因素。而且要增大煤泥处理量,由于设备过滤面积无法改变,主要手段是缩短进料和压榨所占用的时间,减少压榨放料的循环时间,达到减少煤泥含水率,增大处理量的效果。

  二 成果内容

  1.研究重点

  对板式压滤机处理煤泥效率进行分析;

  对煤泥滤饼含水率进行分析;

  对滤液水煤泥颗粒浓度进行分析

  图1 压榨方式改造前

  2.改造内容

  (1)利用水的不易压缩性,同时增大压榨压力,减少煤泥滤饼的压榨时间,以达到提高生产效率;

  (2)对原有返吹管路进行改造,减少压滤机中未经压榨部位的煤泥水再次进入煤饼,从而确保脱水效果;

  (3)增加自动控制系统,按压榨时间自动进行入料、压榨、卸压、返吹、卸料、压紧的一个循环。

  (4)增加高压清洗设备,对滤布进行冲洗,确保煤泥不堵塞滤布。

  图2 压榨方式改造后

  图3 压榨方式改造前、后煤泥含水量对比

  三 应用效果

  改造前压榨时间1小时20分钟,煤泥含水率35%~37%,改造后压榨时间40分钟,煤泥含水率22%~23%,每台设备单位时间内煤泥处理量大大增加;减少了系统循环水浓度,减少了介质消耗成本和管路及阀门配件的磨损与消耗。改造后,每年节约滤板50块、滤布85块,每年可节约15.5万元。

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