采煤机防护方式改造
一、项目背景
传统采煤机防护中存在的问题:
1.在工作面回采过程中,当遇到过断层时,采煤机割矸量大,采煤机破碎机负荷大,遇到大块矸石,容易把采煤机破碎机护罩挤坏,破碎机无法正常运行,堵大块时降低了回采速度。
2.工作面回采期间顶板遇淋水时,采煤机在行走时电缆插头容易进水,导致影响生产。
3.工作面回采时,采煤机各部位需要冷却降温,电机及电控箱的回水出厂时冷却水管接至外喷雾,经使用虽然冷却效果好,但是大量的冷却水进入溜槽致使原煤含水增高,发热量降低,洗煤厂煤仓放煤出口堵塞。
二、研究内容
根据采煤工作面现场实际情况,技术人员经过分析,实施如下改进措施:
1.在采煤机破碎机护罩和破碎机摇臂连接处加长180㎜,厚20㎜的钢板3块,从而使破碎机护罩更加牢固,不易挤坏。
2.在电缆插头上方焊接尺寸为500*200*10的铁板。
3.在采煤机右牵引块上安装集水管,尺寸为2寸钢管,长为500㎜,将电机和电控箱冷却水回水液管接至集水管内,避免了冷却水进去溜槽。
三、应用效果
1.改造后,经过2个综采工作面回采期间试验使用后,效果非常成功,未出现破碎机护罩挤坏现象,提高了回采速度。
2.原先处理电缆插头进水一般得3小时才可处理好,影响生产效率。改造后,采煤机电缆插头杜绝了进水漏电故障。
3.改造后,降低了生产过程中的原煤含水量,同时保证了洗煤厂煤仓放煤出口不堵塞,减少了工作面清扫工的劳动强度,每月大约节约成本20万以上。