压风管路内清洗式新型放水器
一、技术背景
某矿井下以往使用高压胶管直接与风动设备连接后使用,供风管路中的杂质及水进入风动设备,对风动设备造成损伤并影响工效。每月每队处理因压风夹带杂质或水进入风动设备的时间约为35小时,影响正常生产。
技术人员通过研究,研制了“压风管路内清洗式新型放水器”,以一个设备同时实现了过滤杂质、排除积水、监测分压,对于提高工效、延长风动工具使用寿命、准确分析影响工效因素意义重大。同时可增加出风支管数量减少采掘工作面高压胶管的数量和长度,减小安全隐患,提高其安全生产标准化水平。
二、研究内容
1.技术方案
过滤和排放供风管中的水和杂质、对风动工具的一种保护装置,用热轧无缝钢管便可加工完成(如附图1)。
2.制作流程
(1)采用Ф159×6mm热轧无缝钢管,截割成600mm长圆柱体(可根据需要放大或缩小),两端使用10mm钢板焊接牢固;
(2)上端中心位置开孔焊接Φ15mm内丝接头安设风压表,下端中心位置开孔焊接Φ40mm外丝接头安设Φ40mm阀门;
(3)距离下端200mm处开孔焊接200mm长Ф108×4.5mm管接(进风口),距离上端200mm处开孔焊接200mm长Ф108×4.5mm管接(出风口),进风口管接与出风口管接的中线平行;
(4)内部距离下端300mm处,在放水器内壁焊接一块滤网,滤网使用6mm钢板开孔(直接不大于20mm)过滤异物。
图1 新型放水器实物图
3.工艺流程
1—风压表,2—出风口,3—滤网,4—进风口,5—φ40mm阀门,6—腔体
图2 内清洗式新型放水器
使用高压胶管通过进风口将该设备与4吋供风管路连接,风流进入腔体之内,此时φ40mm阀门处于关闭状态。风流中的杂质、水通过滤网时被阻挡而落至腔体下部;净化后的风流经出风口进入风动工具;风压表实时监测风压。定期关闭压风管路阀门后,打开下部阀门清理杂质、放水。
4.装置特点
具有适用性强,不受空间、环境限制;取材方便、造价低廉,加工简单,安装及拆除方便;有效避免杂质损坏风动设备、延长风动设备使用寿命的特点。
三、应用效果
本装置使用热轧无缝钢管加工完成,投入使用后,确保了压风管路内残留的水和杂质排放彻底,净化风流,延长了风动设备的使用寿命,同等条件下设备使用寿命平均可延长约25天;可监测压风管内的风压数值,便于分析工效影响因素;同时可增加出风支管数量减少采掘工作面高压胶管的数量和长度,减小安全隐患,提高安全生产标准化水平。该装置制作成本低,可反复使用。
四、推广应用前景
该装置目前已在若干矿井大规模应用,在延长风动工具寿命、节约成本、提高安全生产标准化水平等方面效果显著。可再类似条件下的矿井中推广应用。