晋能控股煤业集团成庄矿:小改小革降成本 修旧利废创效益
晋能控股煤业集团成庄矿:小改小革降成本 修旧利废创效益
晋能控股煤业集团成庄矿深入践行“创新、绿色、卓越、高效”的企业精神,紧盯“降减提”任务目标,从细处着手、深挖内潜、创新创效,为圆满完成全年各项经营指标持续发力。
小改小革降成本。目前,矿井使用的4L传感器调校气样,由于体积笨重、以及与之配套的二级减压阀却十分昂贵,加之,在运输过程中极容易发生磕碰,导致无法正常使用造成浪费。
针对这一问题,该矿监测队检修人员认真分析原理、查询资料,设计出了一个异型对接丝扣套,一端连接一次性气样上的气体减压阀,另一端通过对接丝扣与4L气样瓶口连接,实现口径匹配,并经多次调整、技术比对,满足校准精度和流量稳定性要求,完美代替了之前使用的二级减压阀。按照甲烷传感器需用3种浓度气样,一氧化碳、二氧化碳、氧气传感器各需用1种气样来算,两地所用气样需另配12套二级减压阀(1250元/套),需要投入成本15000元,而每个异型对接丝扣套成本只需40元,制作12个可节约成本14520元。
修旧利废创效益。通常抽放队组在井下普钻施工抽放钻孔时,由于普钻移机搬家频繁,验孔管的丝扣在搬运过程中容易磕碰、损坏,导致整管报废。据了解,为了减少成本浪费,该矿抽放技术人员加大对铁管、细钢丝绳、螺丝等物资管控、回收率,并将其加工成验孔管的“帽子”和“靴子”用螺丝固定,制成验孔管“防护罩”,每年可减少材料消耗约300根,节约成本两万余元。另外,针对井下无轨胶轮发电机故障排查处理,工序多、耗时长、效率低等情况,该矿利用替换下来的闲置电机电源开关、电源充电保险、胶轮车电瓶、电瓶开关、充电警示灯、发电机固定架等组装成电机检测试验平台,通过该平台胶轮电机故障检测由原来的3个小时缩减为现在的10分钟,检测检修效率大幅提高,节约了人工成本。