峰峰集团马选厂完成精煤装车系统创新改造
本报讯(通讯员 陈爱军)近日,马选厂创新完成精煤装车系统优化改造,进一步提高精煤装车效率,为集团公司大精煤战略落实夯实基础。
该厂针对精煤装车系统平车器平车效果差,难以满足国铁货运对精煤车平车要求的问题,对平车器进行改造,将平车器上全部角铁拆除,重新分布保证间隙均匀,同时为增强角铁强度,防止因平车阻力过大造成弯曲变形,在两相对角铁间焊接一块500×380×10mm加强筋板,增加角铁纵向强度;在平车器后方加装与车厢等长托辊,平车后直接将车厢内的精煤压成水平面;在平车器两侧加装清扫器,将落在车箱两帮上沿的煤清扫回车箱内,减少精煤掉落。原精煤装车线吹风系统中,由25个开闭器控制着精煤仓全部风管,开闭器在使用过程中存在使用周期短、装车速度慢等现象,并且开闭器备件昂贵维修时费时费力,经过现场充分调研,将25个开闭器拆除更换为等数脉冲电磁阀,装车工一人就能独立操作,解决吹风系统跑气漏气的问题,降低设备后期检查维修难度,减轻岗位司机劳动强度,两项改造可提高装车效率20%,年节约成本、车辆延时费10万元。