5月4日,生产服务公司灵东水处理车间紧急处理2号浓缩池搅拌器故障,全力以赴保证矿井水处理安全,助力扎煤公司原煤生产。
“幸亏发现得早,我们及时进行了抢修,如果再晚些,浓缩池内煤泥堆积,造成搅拌器卡死、吸水口堵塞,溢流池内水量增加,反向回流后,也会给沉调节池带来不小的压力,影响水处理其他环节的正产运行,严重会影响井下原煤生产。”想起当时故障处理时的情况,灵东水处理车间检修班组长任俊旺说。
灵东水处理车间主要承担着灵东矿、灵露矿井下污水的处理工作,由于近期井下来水浊度一再增加,水处理各环节设备也是在超负荷的工作。5月3日20时,灵东水处理车间职工在日常巡视检查过程中发现2号浓缩池搅拌器减速器出现异响,电机出现过热现象,池水表面没有搅动波纹出现,初步判断池底的搅拌器可能出现了问题。发现问题后,巡视人员立即将搅拌电机关闭,并将情况反馈给生产服务公司领导。
由于疫情影响,本就人手不足的情况下又雪上加霜。针对发现的紧急情况,生产服务公司立即启动应急预案,组织人员连夜将2号浓缩池内污水排到事故坑,经过12个小时连续排水,浓缩池内搅拌器基本可见。经过仔细观察发现,搅拌器多处拉筋崩断,导致搅拌器受力不均,致使减速器电器过热,减速器出现异响,故障原因查明,为后续检修工作奠定了基础。
5月4日7时40分,生产服务公司领导及生产技术科人员到达现场,进行指挥,针对故障处理提出了解决方案。一是检查减速器及电机是否损坏,如有损坏及时进行更换。二是对池底残留的煤泥进行继续清理,保证搅拌器受损部位清晰可见,并对受损部位进行焊接加固。三是检修完成后,要进行试运转,保证检修后能够正常运行。确定检修方案后,工作人员立即行动,6人分为两组,一组负责查看减速器及电机情况并进行检修,另一组负责清理池底煤泥。90分钟后,受损的减速器更换完毕,并进行了重新安装,煤泥也已清理到人员可工作高度。两名青年党员身先士卒,穿好水叉裤毅然下到冰冷的池底,一边用手持水枪进一步对池底煤泥进行软化,一边用身体搅动泥浆以便水泵顺利排水。3小时后,受损部位已漏出泥面,两名电焊工迅速下到池底对受损部位进行焊接,并对其他可能出现问题的部位进行了加固。4名党员在池底相互配合,在池边人员的帮助下,又将搅拌器进行了调平。
抢修过程中,他们完全忘记了饥饿,一心投入到各自任务中,经过连续10个小时的持续苦战,搅拌器拉筋全部加固完毕,并对搅拌器进行了重新调平。送电后,搅拌器缓慢运转,为确保搅拌器不被煤泥卡住,边运转边用水枪对煤泥进行软化,30分钟未出现任何问题,此时,现场人员紧绷的情绪也终于放松了下来,一股倦意也已涌到全身,池底工作的4名党员虽然脸上沾满煤泥,但也难以掩饰他们成功的笑容。
抢修任务顺利完成,搅拌器正常运转,进一步保证水处理各环节正常运行,有力保证了水处理工作安全,为各矿原煤生产做出了积极贡献。