峰峰集团马选厂科技创新优化工艺提高效率
峰峰集团马选厂科技创新优化工艺提高效率
本网讯(通讯员 陈爱军)近日,马选厂装运路运精煤130车,汽运精煤122车,当日销售精煤1.25万吨,这是该厂发挥科技创新技术优势,自主完成精煤运输系统改造后,精煤外运集成能力明显提高的表现。
该厂持续推进生产工艺和生产系统智能化升级改造,让科技创新成为提升效益,实现高质量发展的“火车头”。自主设计安装426#精煤压滤机,进一步提高浮选精矿处理能力,对煤泥水系统进行完善改进。通过增装旋流器、叠筛、离心机,达到去除角锥池目的,优化精煤泥系统,实现生产系统快开快停降低电耗,减少细泥在系统中留存时间长从而增加次生煤泥量。为减少使用老旧设备带来的能耗,开展煤泥水深度澄清改造,通过完善661#、662#高频筛旋流器工况,优化管路设计,实现停开捞坑、深锥、四号水池等设备,年节电费52万余元。梳理原煤卸车、存储、配洗、销售各环节,进一步强化对精煤装车的管控力度,开通运销场站5道精煤空重车接发功能,提升铁路运转作业效率;全国首家安装精煤装车静态轨道衡,新增装载箱式货车功能,大大提升储装运系统能力。
该厂积极开展攻关创效活动,通过自主设计对轨道衡器加装牛轨,解决精煤勾头车空开影响装车效率的问题;利用接触器和光电报警器,制成原煤卸车用拖车绳防过卷装置,运用科技手段减少事故影响时间;在双齿辊通过式破碎机岗位、精煤仓和东水箱等岗位安装报警系统,降低职工处理事故频次,延长生产系统持续生产时间;对装车岗位防冻液管道进行改造,解决管道易堵问题,增加防冻液喷洒面积,降低职工劳动强度和作业频次。