4月初,任楼矿根据生产计划,成立攻关小组,谋划应用水力压裂新技术,解决8258N工作面顶板岩性硬、顶板不易冒落,放炮卸顶瓦斯容易超限、安全隐患大等影响安全生产的问题。
工作面投产后,综采一区立即开始验证水力压裂技术的可行性。该区在8258N工作面1-74架采用水力压裂新技术,75架以上采用传统模式深孔爆破预裂技术,通过对比验证水力压裂技术效果。
第一次使用水力压裂装备,工作中遇到的实际困难远比想象的多,钻头大小问题、钻眼角度问题、水压调整、安全防护等等,都需要现场试验、反复调试。矿成立水力应用3个工作小组,实行全流程跟班,3个小组每天收集数据,分析问题,确定参数......
经过反复试验,水力压裂技术实现了顶板岩石分段压裂、出现裂隙,回采后老塘顶板能够及时垮落,防止出现大面积悬顶。“水力压裂技术相比深孔预裂爆破技术,成本低、效果好,设备和材料可重复使用,节省了爆破炸药和雷管的费用;避免了放炮放顶人员撤离、一氧化碳超标等问题,改善了作业环境,提高了效能。” 生产技术部负责人徐启雷对新技术赞不绝口。
5月18日至今,8258N工作面再也未进行放炮,新技术不仅实现了采空区顶板随采随落,降低了放炮产生的CO,还消除了工作面瓦斯积聚与突出的安全隐患,实现了安全高效回采。