峰峰集团马选厂精矿桶改造降成本提效率
本网讯(通讯员 陈爱军)近日,峰峰集团马选厂自主完成东西部生产系统精矿桶(池)改造,有效降低精矿满事故发生概率,确保精煤指标稳定。
生产系统精矿桶(池)满是洗煤厂长期以来面临的生产难题,易造成精煤损失增加成本,同时影响生产的连续性,一般采用加大捕收剂的方法进行压矿操作,造成洗选药剂浪费。马选厂组织技术人员多次查看现场了解实际情况,实施改造方案,将西部精矿桶上盖全部揭开,减少气压对精矿的影响,从桶身10.7米处引一条循环水管进入精矿桶内,在精矿桶上方安装一根2米长的横管,横管上焊接了三个出水口,用于增大消泡水与下方泡沫层的接触面积。在东部二楼433#压滤机刮板南侧打一个1米见方的孔洞,将精矿池南侧的一根8寸入料管改在此处入料,入料管向下延长2米,距池底由3米缩减至1米,同时在出料口处增加挡板,降低入料惯性对池内精矿的冲击。通过改造杜绝精矿桶冒矿造成的精煤损失,解决部分压滤机上料不好和不上料的问题,有利于降低精煤水分。