日前,韩家湾煤炭公司连采队党员在创新攻关方面取得新突破,自主设计加工和安装了高架桥皮带,有效提升了作业效率和安全生产标准化水平,充分彰显了党员先锋模范带头作用。
该队历时13天完成半煤岩切眼贯通后,继续转战3-1煤二盘区首个掘进工作面。由于工作面原煤与盘区辅助运输系统存在“十字交叉”,顺槽皮带无法延伸至大巷皮带,若不采取措施,只能运用装载机出煤,无法充分发挥“连采机+梭车+履带式破碎机”快掘系统优势。
“实地测量、绘图设计、集体论证、加工安装……每一个环节,我们党员都必须冲锋在前!”党支部委员常亮亮这样说道。围绕制约安全生产的掣肘难题,该党支部成立了创新攻关小组,向困难发起最强冲击。
党员们将现有DJS80/40 2*55型带式输送机机头卸载机抬高3.1m,卸载架后部紧跟H架抬高2.8m,此后在16m长距离内H架开始进行缓降,每3m降低400mm,将驱动部安装在机尾。同时,加装导向滚筒,抬高机尾落煤点,将整机输送带倾角调整为7°,并在抬高架周围加工安装围栏,确保运行安全。
“我们还配套设计安装了一部带式输送机检修系统,便于检修工日常维护。”党员邓智琪说道。经过试运转,3-1煤二盘区首部高架皮带运输系统投入运转,减少了清理浮煤及检修设备的工作量,有效降低了职工劳动强度。
高架桥皮带投用后,工作面煤流源源不断地通过运输系统倾斜在大巷皮带上,运输能力从150t/h提升至460t/h,实现了煤流运输与车辆运输在空间上的完美契合,为完成四季度劳动竞赛任务创造了有利条件。(李锦涛王帅)