一点小改动 三项大提升
作者:李小波
锦界煤矿机修厂承接井下各类水管托架的加工任务,遇到综采面搬家倒面,水管托架需求量激增,车间只能抽派人员加班延点完成加工任务。水管托架的加工最难、最耗时的是给托架进行钻孔的工序:首先要对每片板材进行量距、划线、定位,才可以进行钻孔作业,而且因为钻床夹具对抗钻杆钻透工件后所产生的提升力不可靠,导致只能单件单次作业,存在工序繁琐、人工划线定位导致误差大等缺点,且耗时耗力还浪费材料。
为切实提高车间精益化管理和标准作业流程应用水平,针对这一情况,该厂厂长刘丁军组织技术人员重点针对钻床夹具进行了升级改造:采用2根L500mm10#槽钢,在槽钢下侧焊接2组14mm螺栓作为底座,在槽钢上侧按照水管托架孔距要求预先精准设置2组缺口,同时在槽钢上侧的中心位置留孔,并焊接φ12螺母2组,拧上φ12螺杆,利用丝杠原理轻松紧固、压实工件,单次可对6块板材,进行钻孔作业。相较于传统工艺,使用该新工艺后,钻孔的效率提高6倍,同时精简划线工艺,提高了孔距精度,减少作量,缩短工时。而且钻孔作业更简单、更安全、更高效。
该厂检修班班长刘晓庭说,以前大家都不愿意承接水管托架加工任务,自钻床夹具进行升级改造以来,人均板材加工任务由10片/时,提高到60片/时,不仅效率提高了,人员劳动强度也降下来了,现在大家都抢着要加工。实现了安全、高标准、高质量加工三项大提升!