随着矿井开采范围的不断扩大,现有的施工工艺在特殊条件下难免有了局限性。李村煤矿始终以降本、提质、增效为目标,瞄准制约矿井高效发展症结,通过使用“拐弯皮带”装置不断释放创新动能,大幅提升生产效率,推动矿井高质量发展。
2309、2310工作面是在采区后期延伸、探明地质构造后新增的工作面,由于7号皮带未延伸到位,按照常规需延伸7号皮带或安装第二部采区皮带,再安装顺槽皮带,存在安装工程量大、设备投入大、运输环节复杂、影响采区生产、综采工作面回采长度缩短等问题。
针对这一问题,该矿相关部门多次召开专题会议,讨论研究解决方案,并委派技术人员外出考察调研,通过积极对标山东煤矿先进经验做法,结合现场实际条件,创新性决定采用一部拐弯皮带装置替代传统两部皮带运输机的方案。
该矿生产科科长武立新介绍:“在实际生产过程中,我们积极探索和反复试验后,决定采用一整条拐弯皮带装置从7#皮带机尾到综采工作面转载机处,在二采区胶带巷东段末端安装拐弯装置,设备安装完成后经生产实践,取得了良好效果。”
李村煤矿针对矿井安全生产中亟待解决的技术难题和“瓶颈”问题,把不断追求创新作为制胜的“法宝”,积极对标,开展“课题”攻关,生产效率得到大幅提高。
企管科科长宁志说道,较常规的皮带布置方案,拐弯皮带的运行实现了“一增五减”,其中:“一增”,即:增加2309工作面可采长度60米,产量4.50万吨,按单价1,000元/吨计算,实现增收约4500万元。“五减”,即:减少了安装第二部采区皮带的设备投入、电费支出、后期维护投入、巷道施工费用及设备安装回撤的工期,五个方面共计可以减少支出472.32万元。
“拐弯皮带”的应用是李村煤矿精益管理的代表性“作品”,近年来,该矿坚持真正“走出去、引进来”,通过构建对标挖潜常态化管理机制,围绕技术创新和设备引进,突破了现有技术瓶颈,实现了矿井高质量发展。