近日,2023年山西省“五小”创新大赛中,我公司三项优秀创新成果上榜,并在公众面前展出。分别是“锚杆拉直机的设计、制造与应用”、“自制的振动筛底座弹簧更换器”、“皮带机人员误入检测报警急停闭锁系统”。
锚杆拉直机的设计、制造与应用,是由公司安监站员工雷龙制作,主要有开关、油泵、电机、高压油管、操作阀、长行程油缸、固定油缸及锚杆的固定架,使用时只要将变形的锚杆两端分别固定在固定架一头和油缸上,然后启动开关,利用操作阀实现对油缸的推、拉,在控制操作阀的时候需慢慢开启,为了防止意外发生,不能快速将操作阀打到极限位置,在油缸的作用力下,锚杆会被慢慢拉直,拉直的锚杆其机械性能会发生改变,所以被拉直的锚杆不能按照原来的方式使用,必须降级使用,比如巷道条件比较好的情况下可以在巷道两侧使用,为了保证锚杆的机械性能,每根锚杆只能被拉直使用一次,不能无限次被拉直运用在巷道内。该装置组件结构简单、取材方便,无需单独购买配件,操作简单,只需2人便可完成。
自制的振动筛底座弹簧更换器,是由公司综采二队员工马挺制作,目前公司多是钢制的,常常因需定期更换,以往拆卸弹簧得通过使用倒链吊起筛机,再用撬棍将弹簧撬出,费时费力,更让人担心的是撬棍打滑、发力偏差、弹簧崩出等存在的安全隐患,给检修人员带来很大困扰。
为了有效破解选煤厂原煤脱泥筛、精煤脱介筛、矸石脱介筛等底座弹簧磨损快、使用寿命短这一技术难题,通过实地调研和数据采集,结合洗煤厂生产实际,反复试验,自主研发了一种振动筛底座弹簧更换器,该装置占地面积小、结构简单、方便携带、使用便捷,仅用不到半小时即可完成弹簧的更换,可谓是省事省力、方便快捷,有效解决了更换洗煤厂振动筛底座弹簧的技术性难题,降低了工人的劳动力强度,保障了人员的作业安全。此成果极具推广应用价值,具有良好的社会经济效益。
皮带机人员误入检测报警急停闭锁系统,是由公司机掘三队员工潘志勇制作。皮带机为运输固体颗粒物的一种主要设备,煤矿井下及地面使用较多。由于在长距离运输皮带线上,存在人员掉落皮带机的风险,当工作人员掉落皮带机时,无法及时关停皮带机从而将人员带到料斗里面,导致人员出现被煤块砸伤的危险。为解决此问题,特意研制了一套皮带机行人误入检测报警急停闭锁系统。该系统主要解决在长距离运输皮带线上,当人员掉落皮带机上又无法及时关停皮带机时,人员进入感应范围就可以自动闭锁皮带,从而防止将人员带到料斗里面,造成人员被煤块砸伤的危险。装置系统电源为100~240V交流宽电压供电(使用皮带机内部电源即可),功率不大于200W;采用热释传感器及控制柜PLC内部算法,实时的检测监控范围内(皮带上)是否有人员通过。当检测到监控区域有人员时,输出报警信号同时闭锁皮带机电机达到停机效果,从而保护人员安全。