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中煤大屯公司选煤中心:巧破降本难题,解锁增效妙招

作者:阳朝容 2024-10-16 07:49 来源:煤矿安全网 中煤大屯公司选煤中心 难题 妙招

  连日来,选煤中心认真贯彻中国中煤、大屯公司三季度经济运行分析会精神,牢固树立过“紧日子”的思想,以内部市场化为抓手,聚焦修旧利废、创新创效、材料管控等工作,从小处着手,从细处筹划,从点滴抓起,巧破降本难题,解锁增效妙招,全力以赴推动企业提质增效。

  修旧利废“增效益”

  该中心秉承“节支就是增收,修旧就是创效”的理念,积极“向废料要效益”,把修旧利废作为一项重点工作,制定年度修旧利废计划,并逐级分解任务目标,层层落实目标责任,使得人人身上都有担子,个个心中有责任。大力开展材料回收复用、修旧利废工作。针对车间生产需求,加强对废旧皮带、托辊、螺栓螺帽及各种管材回收管理和除锈翻新,利用废旧材料重新加工成配件,使旧配件、旧钢材变废为宝,提高物资利用率。

  走进大屯厂机电车间加工厂,加工班的职工们头戴防护罩,手持电焊枪,娴熟地在材料焊接处不停点焊,现场焊花飞舞,弧光四溢,一件件废旧材料或整形、或修补,即将“重获新生”。作为班长的林永波每天带领着班组成员忙碌在厂房,主动承担起机电车间修旧利废工作,实现了大屯厂801#行车行走轮、抓斗以及各种型号渣浆泵的自主修复。

  “这几天生产一线开足马力生产,盖板、走梯、扶手的需求很大,我们加工班必须抓紧时间加工盖板、扶手等配件。”林永波自豪地说,“对各种设备,能修的就修,实在不能修的,我们就把配件拆下来,用在其它方面,一颗小螺丝钉、螺丝帽都不浪费,能多加工一个配件,多维修一台设备就是增效益,就是为降本增效做贡献。”

  创新改造“创效益”

  “姚桥厂机电车间将南、北放矸岗位集中在一起,变为一个岗位。改造后,新井排矸系统职工由24人减少至20人。一年下来,能节约人工工资38.4万余元”“大屯厂对穿流压滤机损坏的7块滤板按照镶套的方案进行修复,既保证了生产需要,又节约了材料费用10多万元”……

  该中心将“科技创新”、小改小革作为“创效”的主要途径,发动全员在出“金点子、小妙招”下功夫,大力推广应用超级旋流器、高压压滤机、TDS智能分选机等新技术、新装备、新工艺,有效解决当前制约安全生产经营的实际问题。

  大屯厂选煤车间积极开展清扫器改造,保证了清理效果,大大减轻了作业人员的劳动强度,减少皮带过度磨损,降低了设备维护成本。孔庄厂实施TDS液压站改造,将原有的4千瓦小型液压站,更换为7千瓦且有两组三位四通阀的中型液压站。改造后,降低设备损坏率后,每年可以节省材料费用1.5万元。姚桥厂在三道上方的2008#皮带上加工安装溜槽及卸料器,可以实现原煤直接装车外运,能够节约运输成本180万元。”

  物资管控“抠效益”

  该中心重新修订完善《选煤中心物资仓储管理规定》《选煤中心大型备件使用台账管理规定》,加强物资存放管理,做到分区分类保管和物资合理布局。对物资领用程序、现场物料管理、材料配件领取使用进行严格把关,做到审批签字不全不发放物资,坚决杜绝白条出库。加强库存物资的盘点、检查和保管损耗控制。

  “我们对单独存放库存积压的物资分门别类整理,建立台账,注明积压原因,定期组织甄别。结合现场设备使用情况,通过盘点实现库存积压物资和仓库资源的盘活利用,有效把控物资使用情况,保证物尽其用,加快了库存物资的周转率,推动存量物资早日‘上岗’。”该中心生产服务部部长吴保华就物资管控情况进行介绍。

  该中心大屯厂储运车间对大到抽水泵,小到螺丝刀、螺丝帽等贴上铭牌进行标识。为防止物资受潮造成变形浪费,职工自己动手焊接物料架进行合理存放。机电车间每月不定期对各班组材料库房进行检查,对闲置配件、材料以及淘汰材料、配件进行统一管理和调剂,避免了重复领取造成的堆积。规定材料消耗中回收复用的比例,分解任务指标,重点对各种机电小型设备、仪器仪表、配件等下达回收复用任务,提高物资周转率,降低物资库存,算好“明白账”。

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