王庄煤矿持续放大喷吹煤指数稳定、供应充足的优势,优化工艺流程,全面落实煤泥水净化改造工作,在提高喷吹煤产量、降低煤泥量、改善浓缩机性能等方面取得了显著成果,确保了商品煤综合效益的最大化。
深挖创效利润点 年初,该矿召集选煤厂所有核心成员算了一笔“细账”,在当前市场环境下,洗选率每增加一个百分点,将会为矿井带来多少效益。“量、本、利”测算后呈现出的可观数字,让在场所有人“心动不已”。在确保完成保供任务的前提下,根据煤炭市场形势和现场生产条件,优化销售品种,取得了较为显著的经济效益。 同时,重新划分洗煤损耗界区,规范能耗统计数据,优化生产组织,根据产品及原煤仓位情况,每天0点班接班后30-60分钟后全厂停机一小时。停机后集中对各溜槽、机电设备进行清理和调试,避免了正常生产过程中溜槽堵口造成的事故。项目实施后,洗煤综合能耗统计的准确性大大提高,洗煤综合能耗有效降低,全年累计节约电费10万余元。
筑牢安全压舱石 安全是一切工作的前提。该矿针对点多、面广、战线长、环节多、系统复杂的现实情况,全面推广“六查”工作法,聚焦“人的不安全行为”和“物的不安全状态”,通过查行为、查现场、查事故、查图纸、查制度、查标准六个方面进行隐患排查治理,查出影响安全生产的本质因素,从源头上控制安全风险,从根本上消除事故隐患,推动实现正规有序作业。 作为煤炭提质和分选的重要场所,选煤厂的运行效率与机电设备的正常运转息息相关。他们将当月设备明细化管理台账和维护检修情况公布给每名员工,并在周二五例会组织大家学习贯彻。值班队干、车间主任现场监督落实机电设备检修维护情况,对照台账,分类检查,不放过一处隐患。跟班负责人如实填报机电设备检修维护台账,并注明工作量、措施和耗材。每日岗前仪式,值班队干对前一天的检修标准、检修情况、存在问题等进行总结和反思,将精益思想指导下的“算账”文化落实在检修工作中,减小设备消耗量和磨损率,提高机电设备综合性能,降低设备事故率。
技改助力提质效 “增精煤、减煤泥”是实现煤炭产品升级、挖掘潜在价值的关键。以前,该矿选煤厂的清扫水直接进入浓缩池,这不仅增加了浓缩池的负担,还影响了煤泥水的处理效果。如今,将这部分清扫水改至411、412加压入料桶和318浅槽稀介桶。经过改造,煤泥灰分由28%提高到37%左右,煤泥产量减少约2.5%,极大缓解了浓缩机的工作压力,煤泥灰分下降了2.74%,浓缩机底流浓度由500g/L降低到360g/L以下,喷吹煤回收率也提高了1%。 同时,该矿选煤厂重点加强对集控操作员的管理,严格监控再洗系统密度变化情况,及时进行调整,保证密度在规定范围。在洗入料桶内接入部分煤泥水进行介质调配,增加密度的稳定性,提高了洗矸灰分,降低了洗煤损耗。洗矸灰分提高5%,发热量降低约350大卡,全年降低洗煤综合能耗约14000吨标准煤当量。